今年4月份以來,公司中藥提取車間在公司設(shè)備科的大力配合下,立足于降耗增效,主動出擊,敢想敢干,積極鉆研和實施技術(shù)改造,收到明顯效果。
一是改造進料泵。中藥提取車間的進料泵,由于運行速度緩慢,加上經(jīng)常容易壞,特別影響生產(chǎn)量。中藥提取車間的負責人說:“有一次一個生產(chǎn)班次內(nèi)就壞了4次,每一次維修至少需要花費約20分鐘的時間。這種情況令人十分頭疼,最主要的是太影響生產(chǎn)了。”于是,中藥提取車間負責人和設(shè)備科一起開始研究設(shè)備,通過多次摸索,并與設(shè)備廠家多次溝通,將進料泵改為螺桿泵,花費了差不多2000元錢,但是卻將產(chǎn)量從之前的20kg/h提高到了現(xiàn)在的26kg/h,至少每班次為公司省電125度。
三是改變加水方式。中藥浸提罐以前往罐中加水,都是從一邊緩慢加入,這就導致另一邊的藥物可能會出現(xiàn)浸濕不充分的情況。經(jīng)過研究探討,他們將加水設(shè)備改成了噴淋模式,這樣可以使藥物均勻充分浸濕,大大提高了產(chǎn)品藥效;而且加水劑量較以前也更加準確了,使生產(chǎn)誤差更小了。
二是增加進料閥門。 旋風分離出料口以前是一個閥門一個桶,生產(chǎn)時必須由兩個人一起操作,當桶內(nèi)粉滿后,兩人一起抬起大桶然后裝袋,但是桶內(nèi)粉不夠裝袋時,兩人卻顯得有點多余。為此,中藥提取車間多次調(diào)試,剛開始打算加一個封閉器,后來經(jīng)過考察發(fā)現(xiàn),加封閉器的成本太高;于是直接改造收粉管,又加了一個閥門,這樣就由原來的一個閥門一個桶改為了兩個閥門,生產(chǎn)時可以直接裝袋,同時由原來的2個人變?yōu)?人操作即可。在生產(chǎn)效率不變的基礎(chǔ)上,節(jié)省了人工成本。
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